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【技術電子報】應用於汽車汽缸蓋之接觸式澆包開發

作者

David D. Goettsch, Ph.D., General Motors

Pontiac, MI, USA


一、前言


汽缸蓋(Cylinder Hear)是由鑄鐵或鋁合金鑄造,是氣門機構的安裝機體,也是汽缸的密封蓋。汽缸蓋承受氣體力和緊固氣缸蓋螺栓所造成的機械負荷,同時還由於與高溫燃氣接觸而承受很高的熱負荷,因此對於產品的質量要求相當高。


由於汽缸蓋大多採用鑄造製程成形,因此鑄件常見的缺陷也成了汽缸蓋質量的評估重點。最常見的缺陷在於表面孔隙(subsurface pores)以及氧化夾渣(oxide film)。


圖1.汽缸蓋常見之鑄造缺陷
圖1.汽缸蓋常見之鑄造缺陷

二、傾斜鑄造(Tilt casting)製程說明


傾斜鑄造是重力鑄造的一種,澆鑄系統以料斗連結到模具,並且兩者都緩慢旋轉,使得金屬以很小的湍流進入模腔。目標是通過限制湍流來減少孔隙度和夾雜物。


傾斜鑄造的旋轉速度如果為了不引起湍流而過慢,則金屬融湯的前部會開始凝固,導致澆不足;如果系統旋轉過快,則會引起湍流,從而無法達到目的。


圖2.傳統傾斜鑄造製程
圖2.傳統傾斜鑄造製程

為了改善鑄造缺陷,GM早在 2012年就取得美國專利 US 2012/0312493 A1,以修正後的澆包設計改善傾斜鑄造問題。為了取得更好的結果,GM決定採用FLOW-3D針對該設計再進行最佳化,希望取得品質更好的鑄造成品。


圖3.傾斜鑄造專利
圖3.傾斜鑄造專利

三、FLOW-3D數值模擬


進行數值仿真之前,必須先建立相關的網格以及取得分析參數。

仿真模型採用 Siemens NX建立,並且進行簡化及圖檔調整。分析採用FLOW-3D。


FLOW-3D 採用四個網格區塊進行分析(網格尺寸 1.5-5mm)。為了取得流量及卷氣、氧化夾渣之時間參數,在流道及澆口位置設置了 Baffle。模具表面粗度設定為 0.1-0.3mm。


圖四為分析圖檔,圖五則是網格建立。圖六為傾斜鑄造渣包旋轉之角速度設定。


圖4.數值仿真採用之3D圖檔
圖4.數值仿真採用之3D圖檔


圖5.根據實際模具轉入之圖檔及FLOW-3D 網格建立
圖5.根據實際模具轉入之圖檔及FLOW-3D 網格建立

表1.材料庫及成形溫度
表1.材料庫及成形溫度

表2.材料熱傳遞係數
表2.材料熱傳遞係數

圖6.Case1 渣包旋轉之角速度
圖6.Case1 渣包旋轉之角速度

在旋轉過程中,原始設計在流道轉彎處會因為湍流造成金屬卷氣現象,而這可能會導致鑄件品質不良。


圖7.旋轉過程中的金屬湍流造成卷氣
圖7.旋轉過程中的金屬湍流造成卷氣

根據數值模擬結果,整體填充時間約為14秒,通過澆口處的最大流量為1.56Kg/sec。總卷氣量為250cc(約佔金屬體積的3%)。卷氣發生時間大約持續了3.8秒。


四、設計變更


根據數值分析結果,得知在旋轉過程中,金屬融湯在流道內會因為湍流撞擊而發生卷氣現象,為了改善這個問題,最簡單的方式就是進行流道造型修改以及變更旋轉速度。


根據FLOW-3D分析結果,進行了多組的流道設計變更以及調整了旋轉速度,並且以FLOW-3D進行模擬比對。


圖八為新設計之模具旋轉角速度設定


圖8.新設計之模具旋轉角速度
圖8.新設計之模具旋轉角速度

圖九為改善後的流道設計之充填過程。

圖9.新型流道設計之FLOW-3D充填分析
圖9.新型流道設計之FLOW-3D充填分析

圖10.旋轉過程中的金屬能夠順著新設計流道進入模穴
圖10.旋轉過程中的金屬能夠順著新設計流道進入模穴

根據數值模擬結果,整體填充時間約為16秒,通過澆口處的最大流量為1.37Kg/sec,充填時間增加了12%。總卷氣量為55cc(約佔金屬體積的0.6%),減少了約 78%。在充填過程中沒有發現任何的卷氣空孔現象。



五、結論


利用FLOW-3D的數值模擬,完成了新的澆鑄系統設計。新的澆鑄系統減少了78%的卷氣含量,並且在開發實驗中確認可大幅減少氧化夾渣缺陷。


目前這套新的設計方式已經廣泛的使用於通用汽車之澆鑄製程中。

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