HPDC製程最佳化與成本降低
- 泓崴科技
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Malte Leonhard和Florian Wirth,Flow Science Deutschland GmbH
本文案例是由FLOW-3D CAST的長期用戶 Project Engineering GmbH提供,藉由鑄件以兩種不同的設計方案來探討開發階段的充填過程,並透過FLOW-3D CAST協助進行最佳化鑄造參數和提供全面性的幫助,達到壓鑄技術的最佳實踐以及模擬帶來的經濟效益。
在內澆口位置使用金屬進料充填
金屬進料可在開發階段初期以內澆口位置提供了一種進料方式,透過調整位置、尺寸和金屬速度等參數,可以有效評估流況、實現定向填充和最佳化溢料井、排氣的策略…等關鍵目標。
影片顯示了使用三種不同的內澆口設計充填柱狀結構:
版本 1 和 3 有大面積的滯留空氣區域。
版本 2 實現了平順的填充過程,其中兩個熔湯前緣連續填充鑄造部件。
將內澆口系統放置在結構中間中,確保空氣在 T 型部位排出,達到有效排氣。
最佳化流道設計
另一項重要的改善為最佳化內澆口幾何形狀。由文獻 [1] 中,對柱狀結構流道系統的初始設計進行了改進,從而可以沿著內澆口實現最佳橫截面定義。
這種改善可最大限度地減少湍流場並提高整體鑄造品質。
從影片中可看到兩種不同流道系統設計的柱狀結構充填比較:
版本 1:在內澆口處可以看到尾流區,導致空氣滯留。
版本 2:透過減少沿弦線的突然橫截面變化,空氣滯留明顯減少。
尾流區消失,金屬前端與鑄件無縫融合。
客戶案例研究:Project Engineering GmbH 實現鑄造製程最佳化並降低成本
Andreas Harborth, Project Engineering GmbH
Project Engineering GmbH 成功應用FLOW-3D CAST在壓鑄製程中生產最佳的油底殼蓋。
初始狀態:
年產量:60,000 件/年
柱塞頭直徑 100 mm
機台噸數:1600噸
合金:EN AC-AlSi9Cu3(Fe)
鋁料重量:2885克
填充及固化時間:26.5秒
最終客戶要求進行成本最佳化,以確保價格降低 3%,同時保持或提高品質。

最佳化目標:
提高鑄造效率
減少回收材料的重量(例如流道和排氣裝置)
縮短週期時間
最大限度地降低廢品率並提高製程穩定性
初步設計中確定的關鍵問題
透過評估初始設計,我們發現以下特定領域需要改進:低填充率(23%)—低填充率和柱塞速度(0.15 m/s)導致第一階段循環時間較長。
鑄件與產品重量比高(2.2:1)-多餘的材料需要回收,增加鎖模力需求與凝固時間。
廢品率高-滯留的空氣導致孔隙率過高,凸顯了改善排氣策略的必要性。
使用FLOW-3D CAST進行最佳化
透過重新設計澆鑄系統和填充策略,實現了有效的性能和經濟改進:

收入增加 165% – 提高製程效率使總收益從每年約 38,000 歐元增加到每年約 100,000 歐元。
鑄造機噸數變小——投影面積的減少將所需的閉合力降低至 1200 噸,從而減少了機器和時間成本。
體積孔隙率減少 62% – 最佳化的排氣和內澆口有效地減少湍流並改善氣體排出。
鑄件重量減少 14% – 總鑄件重量從 2885 克減少到 2470 克。材料消耗降低可節省熔化過程中的能源。
週期時間縮短 10% – 縮短了第一階段的填充時間。透過幾項設計和製程的改變,實現了更快的凝固時間,包括更小的柱塞直徑,從而降低了熱模量。如果提前 6 秒開模取出零件,產量可提高 +7 件/小時。
整體鑄件品質提高了50%,滿足客戶對洩漏和孔徑的要求。這直接提高了產量和盈利能力,確保所要求3%的價格降低,同時仍將利潤率提高了165%。
上面的影片比較了原始設計和最終最佳化設計的填充行為。
第一個影片顯示填充階段的速度大小;第二個影片顯示捲氣含量。在原始設計中,有幾個製程中的明顯問題。
低速階段耗時明顯較長,導致向下一階段的高速延遲。
在高速點處,流道中會出現可見的熔湯飛濺,導致流動紊亂。
在第二階段,進內澆口之間會形成較大的尾流區,難以排出的空氣。
最終最佳化設計顯示更快、更可控的填充過程。
最佳化的流道系統可實現無縫熔湯前沿,達到有效地將空氣推入排氣系統。
此項改進可最大程度減少夾帶空氣並降低氣孔風險。
這些效果使得填充更加穩定和均勻,這可以在最佳化設計的動畫中清楚地觀察到。
參考文獻
[1] Nogowizin (2010) Theorie und Praxis des Druckgusses